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解決拋丸機鋼板1的丸料殘留問題。初始問題的描述1。問題背景拋丸機熱處理過程中拋丸,根據測厚數據調整預刮刀、大滾刷和小滾刷的高度。當鋼板在長度方向彎曲時,預刮刀和滾筒刷的高度會根據鋼板較高的位置進行調整,從而影響球團2的清理質量。問題圖2。問題解決過程1。根據問題圖提出了物理矛盾的概念解:刷毛與鋼板的距離要動態可調,刷毛要能適應鋼板的形狀。2.建立了TRIZ模型。按照標準溶液,要增加新的材料和場地,用高壓氣體吹掃鋼丸。
zui終解決方案:根據鋼板的彎曲量,調整刷輥的壓緊高度;在刷輥后增加吹掃管道;將吹掃方向由原來的直吹改為V形吹掃;綜合運用了刷輥改造成彈性連接等多種方案。
三。實施效果目前需要拋丸機處理的鋼板中,鋼板通過拋丸機后有丸料殘留的鋼板約占總鋼板的10%。
鋼板的丸料殘渣約為50~100公斤。每塊鋼板清洗完畢,需要停機15分鐘左右。拋丸機滿負荷生產時,每班加工40~50塊鋼板。
1.在滿負荷生產條件下,每班清洗球數為:40 次;10% 次;50=200kg,球團價格6000元/噸。
產生效益:0.2 3 次;365 600 = 43.8萬元= 43.8萬元
2.原來每班停機時間是40次;10% 次;15分鐘= 60分鐘= 1小時
改造后全年節省時間1 3 次;35 = 1095小時
目前熱處理線加工能力為2萬噸,處理后每塊鋼板額外增加產值500~1000元/噸。目前附加產值按100元計算,節省時間,產生效益:20000 1095 100/(30次;24)= 304萬元
3.項目總效益為43.8+304 = 347.8萬元。
公司借鑒國內外廠家的產品性能和生產經驗,開發了拋丸機清理系列產品,主要生產噴砂房、鋼管外壁拋丸機、鋼管內壁噴砂機、轉臺式拋丸機、懸鏈步進式拋丸機、鋼板拋丸機、吊鉤式拋丸機、履帶式拋丸機、臺車式拋丸機、輥道式拋丸機、懸鏈式拋丸機、大型鑄件拋丸機、鋼瓶外壁清理機、帶鋼線材拋丸清理機、鋼板型材清理噴漆烘干線、樹脂砂生產線、粘土砂處理、噴砂機、除塵設備等100余種產品。我們技術設計所積累的經驗使我們能夠為用戶就近提供需要的解決方案。公司利用技術為工業制造商,鑄造廠和金屬加工企業提供服務,解決他們的特殊要求。
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